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在電石渣固液分離中臥螺離心機的應(yīng)用二

欄目:行業(yè)動態(tài) · 發(fā)布日期:2020年12月24日 · 作者:中成泵業(yè)

由于電石漿料黏性、強顆粒大,容易在出渣部位和罩殼上積料造成離心機二次開機困難的情形, LW650DS離心機在設(shè)計時,不僅在出渣部位增加彈性排料小罩殼,在控制系統(tǒng)設(shè)計上采用CIP全自動清洗程序,采用高速、低速、高速的多級清洗模式對離心機易堵部位進行徹底清洗,有效解決停機過 程中清洗不徹底的難題;在機罩部位采用360。髙壓清洗噴嘴,對機罩、轉(zhuǎn)鼓外表面、機座內(nèi)腔進行清洗。這里值得一提的是上海中成泵業(yè)生產(chǎn)制造的轉(zhuǎn)子泵與輸送物料接觸的部件均采用304/316不銹鋼等符合衛(wèi)生標(biāo)準的材料制作,密封件則采用氟橡膠等無毒材質(zhì),泵腔中沒有死點和非金屬件,適于CIP清洗與蒸汽消毒,符合規(guī)范要求及醫(yī)藥級(GMP)規(guī)范要求。轉(zhuǎn)子泵特別適用于輸送中易產(chǎn)生泡沫以及高粘度、濃度及任何含顆粒的介質(zhì),經(jīng)其輸送的物料保持原有品質(zhì)不變,無剪切,不起任何理化反應(yīng)。如采用外裝動、靜環(huán)式機械密封,可直接水沖洗。

沖洗過程中出渣口出水影響皮帶正常輸送離心機在沖洗過程中,受液層片高度影響,在低速清洗階段,由于離心力降低,沖洗水從排渣口流出 落人螺旋輸送機或皮帶輸送機,造成現(xiàn)場二次污染。設(shè)計時,在離心機出渣位置配備電動刀閘閥,由PLC 控制柜與離心機聯(lián)鎖控制,可自動或手動控制刀閘閥的開啟與關(guān)閉。當(dāng)離心機運行沖洗程序時,刀閘閥 閉合,沖洗水直接排入液相排放管路;當(dāng)沖洗程序結(jié)束進人分離狀態(tài)時,刀閘閥開啟,渣相落人螺旋輸送機或皮帶輸送機,保證了周圍環(huán)境的潔凈。

進料波動造成離心機分離效果不穩(wěn)定

電石漿料濃度波動較大(20%~30%)造成分離 效果不穩(wěn)定、頻繁出現(xiàn)堵料停機現(xiàn)象。為避免上述問 題,PLC控制系統(tǒng)采用恒力矩控制模式,如果扭矩超 過最佳值,控制系統(tǒng)會自動增加差速以便將固體盡 快排到轉(zhuǎn)鼓外部,直到扭矩恢復(fù)正常。即當(dāng)扭矩降低 時差速也同樣降低,這個自動控制過程保證了正常 運行中的最佳分離效果。

針對電石渣漿料黏度大、易結(jié)塊、不易推出的問 題,螺旋體采用犁形合金片結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)對分離的 物料具有導(dǎo)向作用,減小了螺旋葉片推料過程中的 阻力,降低了離心機堵料的發(fā)生機率;提高了螺旋的 推料效率,減輕了螺旋葉片的摩擦力,在提高硬質(zhì)合 金片使用壽命的同時,保證了螺旋體推料的順暢。

由于進料管只靠進料管托架單邊支撐,另一頭 處于懸空狀態(tài),且進料管與螺旋體的單邊間隙只有 2?3 mm,而電石渣漿料黏度大,容易在螺旋腔體內(nèi) 積料,造成進料管單邊磨損或折斷。采用旋轉(zhuǎn)進料管 的結(jié)構(gòu)方式,進料管與主電機皮帶輪固定連接并隨 皮帶輪一起旋轉(zhuǎn),使物料對進料管的沖擊比較均勻,有效避免了進料過程中進料管的磨損或斷裂現(xiàn)象。

離心機運行過程中,信號干擾常造成控制系統(tǒng) 失靈,如轉(zhuǎn)速、差速、進料流量等數(shù)值出現(xiàn)偏差,影響 離心機的正常運行。在安裝布線時,做到所有模擬I 信號采用屏蔽線并有效接地,強、弱電獨立接地等。LW650DS離心機采用稀油潤滑,在運行過程f 一定要保證冷卻循環(huán)水的連續(xù)供給,當(dāng)冷卻循環(huán)7 水壓過低或人為停止供給時,會造成因離心機主奪 承進、回油溫度較高而報警停機。為避免這種情況, 增加循環(huán)系統(tǒng)冷卻水壓力檢測裝置,使冷卻水壓維 持在0.2~0.3 MPa。離心機組正常啟動前,要求用戶 首先打開潤滑油站的循環(huán)冷卻水,其次啟動整套潤滑系統(tǒng),最后開啟離心機進行固液分離。

比較于自然沉降或填埋處理,用臥螺離心機進 行電石渣漿料的無害化、資源化、減量化處理,占地面積小、結(jié)構(gòu)緊湊、運行穩(wěn)定、自動化程度高、分離效果佳、處理量大且無污染,值得業(yè)內(nèi)推廣。


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